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    山東化學化工學會

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    流炭法”處理印染廢水

    瀏覽次數: 342   發布時間:2017-06-29 14:30:43   發布人:editor

       印染廢水經生化處理后,一般采用混凝沉淀的方法進一步降低污染物.混凝沉淀的去除率一般在30%左右,當原水質量濃度較高或者處理要求很高時,混凝沉淀處理還不能確保廢水達標排放.混凝沉淀處理的成本較高,對于一些處理規模較大的污水處理廠來說,混凝藥劑的消耗相當可觀,在廢水處理成本中所占的比例較大.混凝沉淀后將大幅增加污泥量,而污泥處理也是污水處理廠較為頭疼的事情,我國對環保的要求越來越高屆時污泥的處置的問題將顯得更為突出;活性炭在廢水處理中也有應用,但一般均是一次性使用。導致廢水處理的成本非常高,從而限制了活性炭在廢水處理中的應用。

      “流炭法”是本人多年來致力研究的廢水處理新工藝。根據其處理原理命名為“流炭法”.主要的應用價值:(1)印染廢水的深度處理,取代混凝沉淀(氣浮)、氧化劑脫色等;(2)水質較差的河水凈化處理;(3)高鹽分化工廢水的處理及特征污染物的處理.“流炭法”在印染廢水處理中的應用已完成了小試.

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      1 試驗

      1.1 材料及儀器

      材料:椰殼活性炭,JWl00型,粒度8—2O目,碘吸附值900~l 100 mg/g,比表面積1200 m2/g;活性污泥、印染廢水,集中處理印染廢水(常州龍澄污水廠).

      儀器:5B—1型CODcr快速測定儀,MP120—2型電子天平,托盤天平,曝氣裝置,攪拌裝置,抽濾裝置,容器和玻璃器皿若干。

      1.2 活性炭處理

      1.2.1 飽和吸附處理

      取污水廠初沉池出水20 L測定CODcr質量濃度為876 mg/L,計算得出CODcr總量為17.52 g.稱取活性炭6 g,加入5 L廢水,攪拌1 h,抽濾出活性炭,再加入廢水吸附,共計4次.按活性炭的吸附能力,可確定活性炭已吸附至飽和.

      1.2.2 活性炭再生

      將已吸附飽和的活性炭抽濾出來后,加入二沉池出水(CODcr質量濃度112 mg/L),配制成500 mL的水溶液.加入少量活性污泥,連續曝氣48 h后備用.

      1.3 工藝

      取二沉池出水5 000 mL,加入經處理的活性炭溶液500 mL,連續攪拌30 min,靜止沉淀1 h,分離出沉淀后的活性炭溶液500 mL,上層清液過濾后測CODcr質量濃度及色度,活性炭溶液厭氧24 h,再曝氣24 h后進行下一批吸附試驗.

      第二批試驗重復上述步驟.

      1.4 測試

      CODcr采用重鉻酸鉀法進行分析(GB 1 1914—89),色度采用稀釋倍數法進行分析(GB 1 1903—89).色度與CODcr 2個指標同步測試,每2天測一次數據.

      2 結果與討論

      2.1 CODcr去除效果

      從表1知,“流炭法”對CODcr的去除率非常高,常規的物化處理很少能達到這樣的處理效果.

      2.2 色度去除效果

      從表2知,“流炭法”對色度的去除率更為明顯,處理后的廢水感觀非常好,能有效解決印染廢水中色度的達標排放問題(GB 4287—1992中一級標準).

      2.3 “流炭法”處理成本分析運行一段時間后.由于微生物生長,活性污泥量逐步增加,必須排出部分污泥,此時活性炭會隨之流失.小試中發現,活性炭生化再生過程中負荷較低,采用厭氧與好氧工藝再生,污泥增長的速度很慢,16天后污泥量從1.22 g/L增加到1.35 g/L,但并未發現活性炭的吸附作用有所減弱.

      如不計活性炭的流失,“流炭法”處理主要成本為再生過程中所消耗的電費.其計算方法與生化處理所耗電費的計算方法基本相同,處理成本約為0.4元/kgCODcr.如印染廢水的CODcr質量濃度由150 mg/L處理至<100 mg/L,每噸廢水的處理成本約0.04元.遠低于混凝沉淀和用氧化劑脫色所需的費用.

      3 結論

      3.1 活性炭采用微生物再生法可行,再生后的活性炭具有很強的吸附能力,“流炭法”作為印染廢水處理中的一個輔助方法,可大幅度改善出水水質,同時降低處理成本.

      3.2 本處理工藝尚需進一步完善,處理流程應由間歇式處理向連續式處理方向發展,使之能與印染廢水現有的處理工藝相配套;試驗過程中活性污泥的增長量不多、沒有排放剩余污泥,因此,未取得活性炭在處理過程中的流失數據;活性炭的規格尚需進一步優選,以改善活性炭與廢水的分離性能.

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