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    山東化學(xué)化工學(xué)會(huì)

    流炭法”處理印染廢水

    瀏覽次數(shù): 342   發(fā)布時(shí)間:2017-06-29 14:30:43   發(fā)布人:editor

       印染廢水經(jīng)生化處理后,一般采用混凝沉淀的方法進(jìn)一步降低污染物.混凝沉淀的去除率一般在30%左右,當(dāng)原水質(zhì)量濃度較高或者處理要求很高時(shí),混凝沉淀處理還不能確保廢水達(dá)標(biāo)排放.混凝沉淀處理的成本較高,對(duì)于一些處理規(guī)模較大的污水處理廠來(lái)說(shuō),混凝藥劑的消耗相當(dāng)可觀,在廢水處理成本中所占的比例較大.混凝沉淀后將大幅增加污泥量,而污泥處理也是污水處理廠較為頭疼的事情,我國(guó)對(duì)環(huán)保的要求越來(lái)越高屆時(shí)污泥的處置的問(wèn)題將顯得更為突出;活性炭在廢水處理中也有應(yīng)用,但一般均是一次性使用。導(dǎo)致廢水處理的成本非常高,從而限制了活性炭在廢水處理中的應(yīng)用。

      “流炭法”是本人多年來(lái)致力研究的廢水處理新工藝。根據(jù)其處理原理命名為“流炭法”.主要的應(yīng)用價(jià)值:(1)印染廢水的深度處理,取代混凝沉淀(氣浮)、氧化劑脫色等;(2)水質(zhì)較差的河水凈化處理;(3)高鹽分化工廢水的處理及特征污染物的處理.“流炭法”在印染廢水處理中的應(yīng)用已完成了小試.

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      1 試驗(yàn)

      1.1 材料及儀器

      材料:椰殼活性炭,JWl00型,粒度8—2O目,碘吸附值900~l 100 mg/g,比表面積1200 m2/g;活性污泥、印染廢水,集中處理印染廢水(常州龍澄污水廠).

      儀器:5B—1型CODcr快速測(cè)定儀,MP120—2型電子天平,托盤(pán)天平,曝氣裝置,攪拌裝置,抽濾裝置,容器和玻璃器皿若干。

      1.2 活性炭處理

      1.2.1 飽和吸附處理

      取污水廠初沉池出水20 L測(cè)定CODcr質(zhì)量濃度為876 mg/L,計(jì)算得出CODcr總量為17.52 g.稱(chēng)取活性炭6 g,加入5 L廢水,攪拌1 h,抽濾出活性炭,再加入廢水吸附,共計(jì)4次.按活性炭的吸附能力,可確定活性炭已吸附至飽和.

      1.2.2 活性炭再生

      將已吸附飽和的活性炭抽濾出來(lái)后,加入二沉池出水(CODcr質(zhì)量濃度112 mg/L),配制成500 mL的水溶液.加入少量活性污泥,連續(xù)曝氣48 h后備用.

      1.3 工藝

      取二沉池出水5 000 mL,加入經(jīng)處理的活性炭溶液500 mL,連續(xù)攪拌30 min,靜止沉淀1 h,分離出沉淀后的活性炭溶液500 mL,上層清液過(guò)濾后測(cè)CODcr質(zhì)量濃度及色度,活性炭溶液厭氧24 h,再曝氣24 h后進(jìn)行下一批吸附試驗(yàn).

      第二批試驗(yàn)重復(fù)上述步驟.

      1.4 測(cè)試

      CODcr采用重鉻酸鉀法進(jìn)行分析(GB 1 1914—89),色度采用稀釋倍數(shù)法進(jìn)行分析(GB 1 1903—89).色度與CODcr 2個(gè)指標(biāo)同步測(cè)試,每2天測(cè)一次數(shù)據(jù).

      2 結(jié)果與討論

      2.1 CODcr去除效果

      從表1知,“流炭法”對(duì)CODcr的去除率非常高,常規(guī)的物化處理很少能達(dá)到這樣的處理效果.

      2.2 色度去除效果

      從表2知,“流炭法”對(duì)色度的去除率更為明顯,處理后的廢水感觀非常好,能有效解決印染廢水中色度的達(dá)標(biāo)排放問(wèn)題(GB 4287—1992中一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)).

      2.3 “流炭法”處理成本分析運(yùn)行一段時(shí)間后.由于微生物生長(zhǎng),活性污泥量逐步增加,必須排出部分污泥,此時(shí)活性炭會(huì)隨之流失.小試中發(fā)現(xiàn),活性炭生化再生過(guò)程中負(fù)荷較低,采用厭氧與好氧工藝再生,污泥增長(zhǎng)的速度很慢,16天后污泥量從1.22 g/L增加到1.35 g/L,但并未發(fā)現(xiàn)活性炭的吸附作用有所減弱.

      如不計(jì)活性炭的流失,“流炭法”處理主要成本為再生過(guò)程中所消耗的電費(fèi).其計(jì)算方法與生化處理所耗電費(fèi)的計(jì)算方法基本相同,處理成本約為0.4元/kgCODcr.如印染廢水的CODcr質(zhì)量濃度由150 mg/L處理至<100 mg/L,每噸廢水的處理成本約0.04元.遠(yuǎn)低于混凝沉淀和用氧化劑脫色所需的費(fèi)用.

      3 結(jié)論

      3.1 活性炭采用微生物再生法可行,再生后的活性炭具有很強(qiáng)的吸附能力,“流炭法”作為印染廢水處理中的一個(gè)輔助方法,可大幅度改善出水水質(zhì),同時(shí)降低處理成本.

      3.2 本處理工藝尚需進(jìn)一步完善,處理流程應(yīng)由間歇式處理向連續(xù)式處理方向發(fā)展,使之能與印染廢水現(xiàn)有的處理工藝相配套;試驗(yàn)過(guò)程中活性污泥的增長(zhǎng)量不多、沒(méi)有排放剩余污泥,因此,未取得活性炭在處理過(guò)程中的流失數(shù)據(jù);活性炭的規(guī)格尚需進(jìn)一步優(yōu)選,以改善活性炭與廢水的分離性能.

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